2015年10月21日 星期三

大型FDM 3D Printer製作紀錄(四)-裝機測試

    大機器的組裝也是一大難題,而我又是業餘玩家,無論工具以及專業知識都非常不足,組裝時四處碰壁,而且機器又大,光是搬這些零件就很吃力。

    首次組裝的過程,過程手忙腳亂,忘記留下過程照片,實在可惜。


游標卡尺,千分錶,鐵工直角尺,木工直角尺


    以上這些簡陋的量具是我組裝時所使用,因此裝設上並沒有非常準確。有待未來量具足夠時再重新校機。

測試列印(2015/05/15)
Gherkin 大樓
擠出頭使用E3D Volcano 0.6 + E3D V5 0.4。

兩支擠出頭高度不一,因此設計成可獨立調整高度。


參加Maker Faire Taipei 2015 (2015/05/30)



最近的一次列印(2015/10/16)

目前V0.7版的還有幾個重要的問題尚未解決:

1.天車結構過重,列印時轉彎處震動明顯。
2.噴頭尚未找到適合且穩定的。
3.整體結構精準度不佳,需重新校正。
4.外殼尚未設計完畢,目前只封住四面。
5.全機改為全金屬零件。

    問題5導致我的印表機目前是無法列印ABS,最後一次測試時將熱床開至100度,印了五個小時後,整個X軸列印件軟掉!!  
後半部拖鍊的部分變形明顯。

    問題1與5有些矛盾,目前我朝向重新設計XY結構,盡量減輕重量,加寬皮帶,目前正在考慮十字軸,或是corexy,十字軸的摩擦力會較大,能減輕重量的程度有限。而corexy雖然非常輕,但由於皮帶非常長,彈性較大,有重複定位精度不佳的問題。
XY軸結構過重,轉角處有變形。
(列印速度40mm/s,加速度200)

    噴頭問題,目前我使用的噴頭是E3D V5,這支噴頭的散熱要非常好,喉管也要非常光滑,否則列印時容易堵料(尤其是PLA)。目前我是使用有內襯鐵氟龍的喉管,若長時間列印ABS時,鐵氟龍也會漸漸變質、甚至熔化,導致堵料,但全金屬喉管又常碰到內壁加工不光滑,一樣會導致堵料。

    而散熱也是一大問題,若採用封閉式的設計,機內問度大概會接近70度,這溫度下風扇再怎麼吹都無法幫喉管散熱。目前我打算安裝E3D kraken 水冷四噴頭。


    問題3就非常麻煩了,經過同好指點,裝這麼大的機器,我的經驗不足,量具也缺太多。由於量具價錢都頗高,只能慢慢研究慢慢補足。

    目前機殼的部分我帶時還沒什麼想法,想要做成可掀式但又怕門太大佔空間,未來前幾個問題解決再來處理。


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